品牌 | 眾邁環保 | 加工定制 | 是 |
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處理量 | 0.5-50m3/h | 主體材質 | 碳鋼 |
水泵功率 | 0.75kw | 額定電壓 | 380v |
一體化污水處理設備廠家 | 120*300*300 |
污水處理MBR一體化處理設備
1、微生物的強化
微生物的強化作用包括生物量積累、生物活性刺激、專有菌種固定等,這一點在阿科蔓生態基和科亮生物帶中均有體現,阿科蔓生態基以其兩段型和兩面型編織設計創造了菌藻共生體系,而科亮生物帶輔以科利爾活性菌亦形成的微生物處理系統。生物填料未來的發展應以微生物的強化作用為著眼點,開發出具有高生物量、強生物活性、微生物菌種的新型填料。
2、污染物的富集
由于微污染水中污染物濃度低,不利于微生物的生長和繁殖,因此有必要將污染物富集以促進微生物的生長,如生物活性炭技術,起到了富集污染物的作用。人工固定化生物活性炭技術 是臭氧一生物活性炭技術的進一步發展和應用。傳統的生物活性炭是在運行中自然形成的,而人工固定化活性炭首先必需篩選和馴化出高活性的工程菌,然后將工程菌固定在活性炭上,從而使生物活性炭具有穩定的有機物去除率。人工固定化生物活性炭是現今發展起來的微污染水處理新技術,在一定程度上代表了當今飲用水處理技術的發展方向。
3、填料的改性
填料的改性主要有親水改性與生物親和改性兩方面。親水填料比普通填料掛膜快、不易脫落、對污染物去除效果好;生物親和性填料不會對生物有任何損壞或副作用,利于微生物生長。
二沉池出水的COD和BOD突然升高的原因,反映了污水處理的故障,有外部原因,也有內部原因導致功能故障,要作好有害物質分類。識別其特征,首先要測定出水COD;分析污水處理中出水COD和BOD5值升高的現象,大多數由顆粒狀物質或溶解性化合物質引起,有多種方法可確定其產生的原因。
污水處理MBR一體化處理設備
1、活性污泥處理工藝中COD出水值升高原因1:
? ?可視度過低的原因,當潛水墻后或出水渠中出現大絮凝物,或當二沉池中的可視度小或降低時,由懸浮固體引起,當出水可視度低于1.5米時,由溶解性污水內含物引起。二沉池表面負荷過高,活性污泥中固體含量過高,此時必須注意:活性污泥中的污泥含量在24小時內的降低值不得超過25%,而且必須避免因剩余污泥的抽出而導致出水中的NH4 +N含量升高。
2、活性污泥處理工藝中COD出水值升高原因2:
? 污泥指數過高,在回流比足夠的情況下,當清水區的水深度小于1米時,并且污泥指數超過150ml/g時,必須采取措施改善污泥指數。回流比過小,回流比至少為流入的50-70%。RV<0.5(=50%)→增加活性污泥的回流量→改變二沉池的泥面高度。若泥面未降低,就檢查污泥容積負荷q。
3、活性污泥處理工藝中COD出水值升高原因3:
? ?絮凝體破碎,可導致出水中可過濾物質的高濃度,(>30mg/L或12TE/F),除氣量不足,氣體的形成,二沉池中污泥的停留時間過長。潛水墻和漂浮物去除率達不到效果。二沉池進出水溫度差過小。管路堵塞。進水COD負荷過高。
4、活性污泥處理工藝中COD出水值升高原因4:
? ?出水銨氮值過低;渾濁度升高;進水量過高;回流污泥泵運行故障;PH值過低或過高;污泥被機械粉碎;亞硝酸鹽含量升高。
識別特征1:進水PH值高>8.5;
有堿性污水排入,損害或抑制微生物;
緊急措施:將污水導入其他空池中(雨水溢流池、初沉池、事故池),持續測量硝化區PH值,當PH值高于9時,加大曝氣強度。投加鐵鹽或鋁鹽以中和堿性污水,降低PH值。
識別特征2:進水PH值低于6時;
有酸性污水排入,損害或抑制微生物;有侵蝕構筑物的危險,有機酸的排入,還會增加有機污染物負荷量,進而增加耗氧量。
緊急措施:將污水導入其他空池中(雨水溢流池、初沉池),持續測量硝化區PH值,唯yi可行的措施是加入堿性物質中和,緊急情況下可使用干熟石灰。
調試步驟
1)將清水注入氣浮池,以檢查池各部分有無滲漏情況。
2)對溶氣水泵灌水排氣,待啟動后,逐漸打開出口水管閥門,直至全部開足。
3)待溶氣罐內水位上升,壓力達到水泵所能提供的zui大值時,突然打開溶氣罐出水閥門,以高壓水沖洗溶氣管,如此反復幾次。接著啟動空壓機,待溶氣罐內氣壓達490kPa時,同樣,突然打開溶氣罐出水閥門,以急速的氣流再次沖洗溶氣管道,并重復幾次。zui后,仍以高壓水沖洗幾次。這樣多次操作,直至溶氣管道沖靜,然后關閉溶氣水泵和空壓機。
4)打開接觸室及反應室的放空閥門,使水位下降至一定高度或放空。
5)逐個安裝上釋放器,并用手旋緊。(不*扳手擰緊)
6)重新開啟溶氣水泵和空壓機,待空壓機的壓力超過水泵的壓力時,稍稍打開閘閥,使氣水同時進入溶氣罐溶氣,注意不能將氣閥開的過大,以免空壓機壓力急劇下降而產生水倒灌的現象。
7)當觀察到溶氣罐水位指示管有一米左右水深時,應全部打開溶氣罐出水閥門,并在接觸室觀察溶氣水的釋氣情況及效果。
8)用閘閥調控空壓機的供氣量,直至溶氣罐的水位基本穩定在0.6-1.0米范圍內(既不淹沒填料,也不能過低),少量的水位升降可用微啟溶氣罐放氣閥予以調整。將出水閥*打開,防止出水閥門處截留,氣泡提前釋出。
9)待溶氣與釋氣系統*正常后,開啟進水閥門,同時投入稍過量的混凝劑。
10)控制進水閥門,以限制進水量在設計水量范圍之內。
11)控制氣浮池出水閥門,將氣浮池水位穩定在集渣槽口,待水位穩定后,用流量計、水表等設備測量處理水量,并用進出水閥門進行調節,直至達到設計流量為止。
12)在運轉初期要不斷檢驗主要水質指標。不合格的出水,應通過超越管道直接排入下水系統,或回至集水池。合格后,才進入后續處理構筑物。如處理水質過好,可逐漸減少藥劑投加量,直到正常。